调试经验

          印染廢水采(cai)用A/O活性汙泥法的調試技術

          發布日期 : 2018-09-05 瀏覽量 :

          紡織(zhi)印染廢水的汙染物主要是棉毛等紡織(zhi)纖(xian)維(wei)上的汙物,鹽類、油類和脂類,以及加工過程中(zhong)投加的各種漿料、染料、表麵活性劑、助劑、堿等。采(cai)用的主工藝:“格柵 + 調節池 + 厭氧池 + 好氧池  +   沉澱池 +  消毒池”。運用接種、培養、馴化同步(bu)進行的方式進行調試,在1個月內能(nen)順(shun)利培養出良好的活性汙泥,3個月後能(nen)順(shun)利達標(biao)驗收(shou)。                                                                   

           ⑴ 把(ba)整(zheng)個調試過程分為兩個階段:                                                                                   

               第一阶段:印染废水成份(fen)十(shi)分复杂,没有完全相同的两种废水,尽管(guan)我们接种相类似废水处理站的活性污泥,但(dan)接种过来的微生(sheng)物细胞内各种酶系统(tong)对新废水还(huai)需要一个适应过程。微生(sheng)物经过适应期后,细胞开始(shi)分裂,微生(sheng)物开始(shi)增殖,微生(sheng)物细胞按几何倍数增加,经细菌(jun)增殖旺(wang)盛后,细菌(jun)大量繁衍增殖,废水中(zhong)的营养料被(bei)大量耗用,营养料又(you)逐(zhu)步(bu)成为细菌(jun)增殖的限(xian)制因素。当在曝气池内残存有机污染物(BOD5)較低,有機物與細菌(jun)的數量的比值(F/M)較低時,活性汙泥才能(nen)得到很好的形成。因此,在調試的第一階段,采(cai)用間歇運行,接種占池容15%的印染廢水廠(chang)活性汙泥,悶曝1天後,在控製調節池水溫(wen)底於42℃,PH在6 ~10的條件下 ,進水和曝氣間歇運行,每天的進水量為設計總量的40%,曝氣量為正常運行時的25%。印染廢水的可生(sheng)化性較低, 廢水中(zhong)的營養料不足以維(wei)持活性汙泥微生(sheng)物的繁殖、增長。每天都向(xiang)厭氧池、好氧池投加碳源(投加量:使厭氧池、好氧池內的BOD5增加200mg/L)。氮、磷的投加量:厭氧池按BOD5∶N∶P =300∶5∶1的比例投加,好氧池按BOD5∶N∶P =100∶5∶1的比例投加。間歇進行時,沉澱池內的汙泥量較少,全部回流至好氧池。間歇運行20天後,好氧池內出現沉澱性良好的活性汙泥絮(xu)凝體。汙泥濃度達1000mg/L 。                                                         

              第二阶段:在活性污泥处理系统(tong)中(zhong),有机污染物从废水中(zhong)去除过程的实质就(jiu)是有机污染物作(zuo)为营养物质被(bei)活性污泥微生(sheng)物摄(she)取、代谢与利用的过程。也(ye)就(jiu)是所谓(wei)的“活性污泥反应”的过程。这过程的结果是废水得到净(jing)化,微生(sheng)物获(huo)得能(nen)量合成新的细胞,使活性污泥得到增长。经过间歇运行后,沉淀性能(nen)良好的活性污泥絮(xu)凝体的形成,活性污泥微生(sheng)物量的增加,为生(sheng)化系统(tong)连续运行创造(zao)了(liao)条件,开初(chu)以日处理总量的50%连续进水,在连续运行的过程中(zhong),污泥的增长主要受(shou)污泥负荷(he)(F/M)的影响,F/M过低,活性污泥微生(sheng)物因缺少营养料而解絮(xu)、老化,不利于活性污泥的增长。F/M过高,菌(jun)胶团(tuan)解絮(xu)成游(you)离细菌(jun),同样不利于活性污泥的增长。因此,控制好氧池内的F/M至关重要,我们把(ba)好氧池内的F/M控制在400mg/LBOD5/mgMlss·d,利用變頻(pin)器控製好氧池出水DO為3mg/L。厭氧池內的汙泥自(zi)身(shen)增長很慢(man),為加快厭氧池內的汙泥濃度,每天向(xiang)厭氧池內回流占厭氧池容5%的好氧活性汙泥,厭氧池內的BOD5控製在300~400mg/L,沉澱池內的活性汙泥除少量回流至厭氧池外(wai),都回流至好氧池內,回流量以Q1=Q·SV30/(1-SV30) 為理論指導(Q1為汙泥回流量、Q為進水量),靈活運用,隨著活性汙泥濃度的增加,在滿足汙泥負荷(he)(F/M)的條件下,逐(zhu)漸增加進水量。連續運行3個月後,日處理廢水達到設計量,厭氧池內的汙泥濃度高達10 Kg/m3,色度去除率高達70%,COD、BOD去除率達30%以上,PH:在6.8~7.5。好氧池內的汙泥濃度達3.5 Kg/m3SVI=200~300,COD、BOD去除率達85%以上。沉澱池出水的COD<100mg/L、BOD<20mg/L、SS<30mg/L、PH:7~8、色度:40倍以下。                                                                                                                           

           ⑵ 調試過程中(zhong)遇到的問題及解決方法                                                     

          ① 污泥膨胀:污泥膨胀一般体现在两个方面:一是好氧池内的污泥负荷(he)较底,丝状菌(jun)的比表面积(ji)比菌(jun)胶团(tuan)大,在营养料受(shou)到限(xian)制和控制的状态下,比表面积(ji)大的丝状菌(jun)在取得底物的能(nen)力方面要比菌(jun)胶团(tuan)微生(sheng)物强,结果在曝气池内丝状菌(jun)的生(sheng)长占优(you)势,导致污泥膨胀。解决办法:适当增加进水量、减(jian)少好氧池内的污泥量、向(xiang)好氧池内多补加碳、氮、磷。二是好氧池内的污泥负荷(he)较高,很容易造(zao)成好氧池缺氧,在缺氧的条件下,有利于丝状菌(jun)的优(you)势生(sheng)长,导致污泥膨胀。解决办法:增加好氧池的污泥浓度、曝气量,适当减(jian)少进水量。                                 

          ②  沉淀池大块污泥上浮:沉淀池出现大块污泥上浮,上浮污泥带有淡(dan)铁(tie)锈色、不臭、并(bing)附有小(xiao)气泡,经分析为污泥反硝化所至。解决办法:加大回流比、缩短泥龄、增加污泥负荷(he)、多排泥。

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